張經理沉默了幾秒:“2小時能搞定?要是再出問題怎么辦?”
“我現在就出發去現場督工,完工后給您發測試視頻和驗收報告。”奧奧語氣堅定,“如果后續再出現異響,我們無條件全部更換,并承擔所有誤工費。這是我的個人微信,您隨時可以聯系我。”
掛了電話,奧奧立刻召集售后團隊出發。路上,老楊忍不住問:“奧奧主管,你怎么這么快就想到方案了?上次我處理類似投訴,磨了一下午都沒搞定。”
“復盤出來的。”奧奧打開手機里的日報存檔,“去年3月,某小區客戶投訴床架異響,我當時直接答應更換,后來復盤發現,客戶其實只是擔心維修不徹底。今年5月,另一客戶投訴,我用了‘維修+質保升級’,客戶接受了,但沒補償,客戶滿意度只有70%。這次疊加‘現場督工+代金券’,就是迭代上次的方案。”
到了酒店,奧奧親自盯著售后團隊維修,每修好一張床,就做承重測試,拍視頻發給張經理。2小時后,所有床架全部檢修完畢,張經理現場驗收,滿意地點點頭:“奧奧主管,你辦事我放心。這次就按你說的來,要是后續沒問題,我們下次還找你們合作。”
回去的路上,奧奧在手機上記錄日報:今日危機處理——酒店床架異響投訴。無效方案:全部更換(損失15萬)、僅維修(客戶流失風險60%)。有效方案:維修+質保升級+代金券+現場督工。數據:客戶滿意度100%,公司損失2000元+人工成本800元,遠低于預期。歸因:換位思考客戶“試營業怕出紕漏”的核心訴求,迭代過往方案。
回到公司,王總正好找她:“奧奧,酒店的事我聽說了,處理得很好。我本來還擔心要賠償一大筆錢呢。”
“是復盤幫了忙。”奧奧把日報遞給王總,“這是我這半年的復盤記錄,每次遇到問題,都從之前的案例里找經驗,再根據當下情況調整。”
王總翻看著日報,眼里滿是贊許:“你這日報真是寶藏啊!不像其他人,只寫‘今日完成XX工作’,你這全是解決方案和數據。以后把你的日報模板發下去,讓所有人都學著寫。”
奧奧心里一喜,這是她沒想到的收獲。她一直覺得復盤是自己的“秘密武器”,沒想到還能推廣到整個團隊。她立刻說:“好的王總,我今晚就整理模板,重點突出‘無效動作-有效嘗試-數據跟蹤-解決方案’四個部分。”
晚上加班整理模板時,小吳湊過來:“奧奧主管,我今天按你教的復盤,‘你懂不懂’只說了1次,客戶投訴也沒了!”她拿出自己的日報,雖然字跡稚嫩,但格式工整:無效動作——用質問語氣溝通;有效嘗試——復述客戶顧慮+數據支撐;數據:今日投訴0次,客戶滿意度95%;解決方案:繼續堅持自查錄音。
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奧奧看著小吳的日報,心里暖暖的:“這就是迭代式成長,每天進步一點,久而久之就會不一樣。”
小吳點點頭:“以前覺得復盤很枯燥,現在發現挺有意思的,每次找到自己的問題,就像剝洋蔥一樣,越刨越清楚。”
“對,就是剝洋蔥。”奧奧想起自己剛開始復盤時,每次面對自己的錯誤都難以接受,比如發現自己“說話太急”導致溝通失誤,難受了好久。但現在,她能平靜地剖析自己的潛意識:“說話急”是因為怕事情辦不好,本質是不自信。解決方案:說話前先停頓3秒,組織語言,用“第一、第二、第三”分點表達。現在,她的溝通越來越沉穩,這就是通過行為重塑潛意識。
“奧奧,你過來一下。”王總把奧奧叫進辦公室,臉色凝重,“上周的經銷商大會,有經銷商反映,我們的發貨周期太長,從下單到收貨要20天,比同行多了5天。你牽頭查一下,問題出在哪里。”
奧奧心里一緊,發貨周期長是老問題,但一直沒找到根源。她立刻說:“好的王總,我明天就組織采購部、生產部、物流部開協調會,用復盤的方式查問題。”
回到辦公室,奧奧調出近3個月的發貨數據,做了一張表格:采購周期7天,生產周期8天,物流周期5天,總周期20天。同行平均:采購5天,生產6天,物流4天,總周期15天。她在日報里寫下:核心問題——發貨周期過長,比同行慢5天。無效動作:之前各部門各自優化,未形成閉環。有效嘗試:跨部門復盤,找到關鍵瓶頸。
第二天的協調會上,李軍、趙強、物流部經理孫浩坐在一起,氣氛有些微妙。
“我先說采購部,”奧奧率先開口,“采購周期7天,比同行多2天。數據顯示,我們的供應商平均響應時間是3天,同行是1天。歸因:供應商管理缺乏考核機制。解決方案:建立供應商評分體系,從響應速度、交貨質量、價格三個維度打分,低于80分的淘汰。”
李軍立刻反駁:“供應商響應慢是因為我們訂單量不穩定,他們沒法提前備貨。而且換供應商太麻煩,會影響生產。”
“‘麻煩’是無效理由,數據才是事實。”奧奧打開供應商數據,“我們近3個月訂單量平均每月1000單,同行A公司每月800單,他們的供應商響應時間1天。歸因:我們沒有與供應商簽訂響應時間協議。解決方案:重新簽訂合同,明確響應時間≤2天,超時賠償。這是我復盤去年采購糾紛得出的結論,當時因為沒簽協議,供應商延誤交貨,我們損失了3萬。”
李軍被懟得說不出話,只能點點頭:“行,我按這個來。”
“接下來是生產部。”奧奧轉向趙強,“生產周期8天,比同行多2天。數據顯示,生產過程中返工率5%,同行是2%。歸因:質檢流程不完善,首件產品未確認就批量生產。解決方案:建立首件確認制度,每個批次的首件產品必須經技術部、質檢部、生產部三方確認合格后,才能批量生產。”
趙強皺著眉:“首件確認會耽誤1天時間,反而更慢。”
“復盤顯示,去年因為首件未確認,出現3次批量質量問題,返工耽誤了5天,損失10萬。”奧奧拿出數據,“首件確認雖然多花1天,但能避免返工,整體生產周期反而能縮短2天。這是迭代式改進,不是增加多余動作,而是精簡無效返工。”